中心接到该井录井解释评价任务后,中心技术专家郭琼带领青年技术骨干李英贤前往现场,安装调试红外光谱设备,制定了详细的的施工方案,采取现场实时跟踪、后方远程协同质控等多种技术管理手段,确保录井数据的及时性和准确性,保障各个功能模块的正常运行。
与此同时,中心技术专家郭琼、马青春及解释员孟姝婳实时追踪油气显示情况,在进入沙二段目的层后及时收集岩屑显示照片,同时结合录井气测数据和新技术红外光谱数据同步分析,确定储层含油气性。在水平段钻进至3947m,随钻电阻大幅下降的情况下,专家团队通过对这段低阻水平段前后的显示、气测、邻井注水情况还有红外光谱数据进行仔细对比后,认为该层有水淹风险,建议避免揭开下部水层,确保油气层最大利用,为建设方选取试油井段保驾护航。最终,该井射开253米最优井段,自投产至今,日均产量持续稳定在日产油100吨和日产气3万立方米之上。
张海31-35H井获得高产,证实了大港油田老区产能的潜力。录井技术在随钻过程与试油选层中的出色表现,也再次印证了公司录井分析化验技术和录井综合解释评价技术的至关重要性,同时对油田后续重点井录井分析化验技术的广泛应用起到了极为积极的推动作用。
与此同时,中心技术专家郭琼、马青春及解释员孟姝婳实时追踪油气显示情况,在进入沙二段目的层后及时收集岩屑显示照片,同时结合录井气测数据和新技术红外光谱数据同步分析,确定储层含油气性。在水平段钻进至3947m,随钻电阻大幅下降的情况下,专家团队通过对这段低阻水平段前后的显示、气测、邻井注水情况还有红外光谱数据进行仔细对比后,认为该层有水淹风险,建议避免揭开下部水层,确保油气层最大利用,为建设方选取试油井段保驾护航。最终,该井射开253米最优井段,自投产至今,日均产量持续稳定在日产油100吨和日产气3万立方米之上。
张海31-35H井获得高产,证实了大港油田老区产能的潜力。录井技术在随钻过程与试油选层中的出色表现,也再次印证了公司录井分析化验技术和录井综合解释评价技术的至关重要性,同时对油田后续重点井录井分析化验技术的广泛应用起到了极为积极的推动作用。